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低浊高藻水絮凝工艺优化研究高艳玲赫俊国(中国环境管理干部学院,秦皇岛066004)(哈尔滨工业大学市政工程系,哈尔滨150010)摘要:本文通过生产性试验,研究了微涡漩理论对低浊高藻水的强化絮凝效果。试验结果表明,改型格网网格絮凝池能够提高沉淀水浊度、CODMo和藻类的去除效率。同时对絮凝体等效粒径和分形维数的研究表明,改型格网池形成的絮凝体粒径较大而且密实,沉降性能较好;文中还讨论了絮凝池的水头损失和絮凝荆投加量,改进格网池有一定的经济优势。实践表明,改型格网池处理低浊高藻水具有改善絮凝条件,提高水质,节约成本等优点。关键词:改型格网池微涡漩等效粒径分形维数1试验简介深圳某水厂以深圳水库作为水源,原水浊度常年处于5~15NTU,水库水体富营养化严重,藻类含量在106~107个/I。,最高可达109个/L,具有典型的低浊高藻的特点。该水厂设计规模35万m3/a,主体工艺采用臭氧预处理——网格絮凝——斜管沉淀——v型滤池,工艺流程见图1。其网格絮凝池共有8座,沿程分为27格竖并,絮凝时间14.7min,水头损失0.35~0.40m。由于原水的低浊高藻特征,该工艺自投产以来,絮凝效果不佳,沉淀池表面漂浮大量颗粒细小的矾花,而且斜管表面经常聚集大量矾花绒体,对水厂正常生产造成严重影响。如何优化与强化絮凝工艺参数,以适应这种水质,是需要解决的问题。2001年水厂自行对38网格絮凝池进行一次改造,调整后的格网池虽然取得了一定效果,但絮凝池水头损失增加,沉淀区跑矾花的问题没有完全解决。为此,水厂需要从改进絮凝技术人手,进一步改进网格絮凝池的絮凝条件,提高絮凝沉淀效果。2试验条件和方案2.1网格絮凝池试验方案水厂原絮凝池是基于速度梯度理论设计的,竖井内布网前密后疏,网眼流速分成2级,o•29m/s和0.23ra/s;Z001年水厂自行改进的格网池仍沿用速度梯度理论,网眼流速分为3级,0.42m/s,0.29m/s和0.23m/s。由于速度梯度理论自身的局限性,影响了网格絮凝池絮凝能力的充分发挥。因此,拟采用微涡漩理论优化絮凝工艺。微涡漩理论从絮凝的微观动力学致因分析入手,从亚微观尺度研究絮凝的动力学问题,水流经小孔眼的格网后产生高比例和高浓度的微涡漩,带动悬浮颗粒之间高效碰撞,利用其离心效应促进颗粒凝结,促进脱稳析出的小矾花颗粒由小到大,由松散到密实,既可以保证矾花的尺度和密实度,叉增强了矾花的抗剪切能力。大尺度涡漩的絮凝条件差,在絮凝池流道中设置多层格网使能量均衡输入,有效的消除大尺度涡漩,增加微小尺度涡漩比例,从而促进矾花问进一步凝并。在本试验中依据微涡漩理论优化网格絮凝工艺,以改型格网替换原有格网。以沿程剪切力恒定作为控制参数,使其孔剪切与过格网剪切相当,保持稳定工况。为保证矾花不被水流扰动打碎,控制流速为0.23m/s,保证水力半径R=0.008m和Fr=V2/Rg=3,以此确定改型格网的孔眼大小,并在竖井中布设多层格网,间距为孔眼尺寸的20倍。三种絮凝池的速度控制参数见表1。2,2试验条件2003年3月到5月进行生产性试验,监测4#絮凝池,同时将3#池和5#池作为对照池。图2列出了试验期间的原水情况:原水浊度变化范围2~15NTU,高锰酸盐指数CODMn是1.5~5mg/L,藻类是3~5×107个/L。絮凝剂采用深圳产碱式氯化铝(PAC),A12O3含量为lO%。用石灰调节pH值。生产性试验中,控制pH=8,调整混凝剂的投加量,进行了三组试验,试验方案见表2,其中PAC的投加量以AI203计。2.3主要检测项目及方法试验检测指标除了沉淀出水的浊度、藻类含量、COD‰等常规指标以外,从微观角度,直接考察絮凝池中矾花的形成情况,采用的检测手段有:FCD水下摄像系统和DH⋯CPAS颗粒图像分析系统。3结果与讨论3.1浊度试验期间沉淀池的出水浊度检测结果如图3。图3的试验结果显示,三个沉淀池出水都低于1.25NTU,而且随着投药量的增加都呈下降趋势;在相同的PAC投加量下,4#池的沉淀出水浊度最低,比3#和5#低0.1~0.2NTU;在相同的沉淀出水浊度时,4#池的PAC投加量最小,3#居次,5#最大。3.2高锰酸盐指数和藻类絮凝沉淀对于高锰酸盐指数(CODmn)和藻类的去除率见图4。从中看出,三个絮凝沉淀池都可以除去30%0以上的CODMn和70%以上的藻类;4#池的去除率最高,同其他两池相比,呈现了一定的优势。对常规项目的分析结果表明4#絮凝池中形成矾花沉淀性能较好,3#次之。改型格网池通过产生微涡漩控制颗粒合理而有效的碰撞,并利用水流的紊动强度限制矾花颗粒的不合理增长,最终形成密实的絮凝体,从而改善絮凝条件,降低沉淀出水浊度,提高对有机物和藻类的去除效果。3.3ECD水下摄像系统分析矾花的性质直接反映絮凝效果的好坏,试验采用FCD水