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变废为宝,节能增效魏俊虎江苏兴阳纺织摘要:纺织企业是劳动密集型的企业,属于微利行业。只有通过节能,降耗,减排,千方百计降低成本增加效益,方能长久立足于市场。本文从纺纱多工序阐述了几个节能增效实例。关键词:节能,降耗,性价比,过头的质量,变废为宝,降低成本织企业是劳动密集型的企业,属于微利行业。只有通过节能,降耗,减排,千方百计降低成本增加效益,方能长久立足于市场。以下是本人长期积累的关于专件器材使用方面的一些节约措施,现在和各位同仁交流,供大家参考:一、并条,精梳机皮辊轴套使用久了,就会产生轴承磨损间隙过大,滚针脱落一些问题。一般的做法就是直接更换新的轴套,而我们的做法是更换里面的滚针轴承,因为坏的仅就里面的滚针轴承,外面的轴套根本就不会磨损。如我们的立达E5/1并条皮辊轴套更换里面的滚针轴承就很方便,只要一把卡簧钳就能轻松搞定!而凯宫FA288型精梳机牵伸皮辊轴套就有点麻烦了,刚开始我们很笨的,中规中矩地用錾子从外面一点一点的錾,很费力费时,而且技术不好的话还会錾坏轴套的内壁,后来我们找到一种快捷有效的方法:就是找一些废螺丝帽先焊接在里面(滚针轴承里面),再用錾子从背面打出滚针轴承,打坏的塑胶挡片我们就车一些园的铁片代替,就能一劳永逸,以后要更换直接打出就可以了。然后再买一些HK1610型的滚针轴承换上就OK了!一只滚针轴承仅几块钱,而一只完整的轴套要几十,甚至上百元,虽然效果是一样的,而我们却省下了许多。二、德国进口的赐来福ACO-240型气流纺机上使用的导纱皮辊时间长了就会产生中凹的情况,特别是纺16s以下较细的纱时,当纱线从皮辊中凹的地方通过时,由于中凹处握持力减弱,会造成打结机打结困难,还会影响成纱的品质,对成纱的强力和条干都有一定的影响。而且赐来福气流纺机上使用的导纱皮辊的宽度只有18mm,动程稍有跑偏就会发生由于完全失去对纱线的握持作用,就会发生以上同样的不利情况。我们就用细纱淘汰退下来的铝衬胶管WRC-965胶辊,外径为27.5mm,而它的宽度是28mm,比原先多出了10mm,动程跑偏一点都没有关系。套制前先优选一下胶管,选择铝衬内壁没有磨损的,清洗干净擦干后,重新套制。这样,我们利用旧的退下来的细纱胶辊,没有花一分钱,就可以获得新的效果。经过改良后的机器由于打结效率提高,机器的效率也有所提高,而且条干水平由于使用了软弹性胶辊比前也有所提高。以下是一组OE16s纱的对比数据:ThinThickNeps10锭平均值CVm%Um%-50%+50%+200%改前12.639.960/KM13/KM84/KM改后12.099.060/KM9/KM65/KM三、充分发挥才智,技改争效,节约生效。原先我们立达E5/1并条机上原装进口皮辊,它是三上三下带自清洁棒的牵伸形式。皮辊芯轴不像我们国产的那样是包胶或者套在一个固定的轴上,它的皮辊芯是一个长的带滚针的轴承,由于使用年久轴向间隙较大,而且在普通的磨床上必须加装一个套具将轴承固定死,且两只套子的中心线必须和皮辊芯的中心线一致,实际过程中很难掌握,偏差总是有的,加之轴承的固有的间隙磨出来的皮辊偏心很难掌握在标准以内。而全新的立达一套E5/1并条皮辊报价要2.5万,16套全要更换是不小的数目,而如不更换熟条的条干水平太差,会影响后道工序。接触过国产天门纺机FA317并条机的我便盟生仿造的想法,于是找来轴承厂家按我设计的皮辊芯加工一套试用。将皮辊芯改成轴外包胶,由于它的出条速度较高450m~550m/min,所以我们选用高速性能较好硬度较硬一点的WRC-985胶辊,两端的轴套改成带清洁棒支架的轴套,内部的滚针轴承采用高速性能较好,质量较硬的滚针轴承。试用以后感觉效果蛮好,所以以后全部改了,每套车的皮辊加轴套还不足1000元。以下是改造前,后的条干对比试验数据:项目CV%Um%THINTHICKNEPS胶胶辊类型-50%+50%+200%改前4.973.870/Km0/Km0/Km改后2.592.040/Km0/Km0/Km四、器材专件使用方面只买对的,不买贵的;随着我们国家的纺织业的大力发展,也推动了我国专件器材的水平不断进步和提高,有的已经接近或超过国外的产品,在专件器材的选择方面大不可崇洋媚外,不根据实际情况不去选择性价比更好的国产同类产品,提高了自己的生产成本,给企业造成不必要的负担。1、以前我们细纱机DTM-129上配备的是阿姆斯壮J463型胶辊,因为我们所纺的纱支不太高,常规品种是CD26s,JC32s,最多也就JC60s而且还是绣花线还要再并合的,后来我们经过少量试用WRC365胶辊认为确实可行,最后我们全部更换使用WRC-365铝衬胶辊