模具内切水口研究.doc
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成型開發ConfidentialPage:1成型開發內容大綱:一、前言二、模內切料頭的作動原理三、模內切料頭的模具設計四、試模驗證五、檢討與應用六、結論ConfidentialMay9‘2005Page:2一、前言由於平膠口(圖a)頂出時,會殘留料頭,需人力折斷分離並且人工分離後容易產生毛頭不良,常需人力進行二次加工(圖b);為有效解決此一問題,逐一進行開發模內切斷料頭新技術。成型開發平膠口毛邊(a)平膠口進膠(b)二次加工製作:CAIMANKOConfidentialMay9‘2005Page:3二、作動原理成型開發未切斷成品已切斷成品(1)合模射出料頭頂出銷料頭(2)合模頂出(第一段)頂出銷(4)開模頂出(第二段)(3)開模May9‘2005Page:4Confidential三、模具設計成型開發步驟1.依作動原理套用原設計標準模具.步驟2.如左圖(一)所示增加頂出銷,頂板,頂板彈簧.第二段頂出銷第一段頂出銷頂板彈簧頂板圖(一)ConfidentialMay9‘2005Page:5三、模具設計步驟3.模具設計作動原理:料頭料頭成型開發料頭成品頂出銷成品頂出銷頂出銷圖(二)為模具靜止狀態.圖(三)為第一段料頭頂出狀態.May9‘2005Page:6圖(四)為第二段成品頂出狀態.Confidential四、試模驗證1.射出機面版設定:選擇模動作/推頂,出現以下畫面.成型開發I.自射出開始起動預延遲時間,時間到推頂器自後退位置移動到預前進位置.IVIIIIIIII.在到達預前進位置後,預前進停止時間啟動.III.預前進時間停止過後,推頂器移動到預後退位置.IV.開模中若具備推頂器開始條件,推頂器則開始從預後退位置移動到前進位置.ConfidentialMay9‘2005Page:7四、試模驗證2.實物狀況:成型開發(a)未使用模內切頂出狀況(b)使用模內切頂出狀況ConfidentialMay9‘2005Page:8五、檢討與應用1.成本效益分析:傳統模具:a>生產成本:10kpcsX8sec/3600sec=22.22hrB>人力加工成本:10kpcsX2sec/3600sec=5.55hrc>10kpcs所需成本:22.22hr+5.55hr=27.77hr標準工時427元x時間總和27.77hr=11858元成型開發模內切模具:a>生產成本:10kpcsX8.3sec/3600sec=23.05hrB>人力加工成本:10kpcsX0sec/3600sec=0hrc>10kpcs所需成本:23.05hr+0hr=23.05hr標準工時427元x時間總和23.05hr=9845元每pcs可減少費用:(11858-9845)元/10000pcs=0.20元/pcsConfidentialMay9‘2005Page:9五、檢討與應用2.傳統模具與模內切模具優缺點成型開發比較表傳統模具1.2.成型周期時間較短初期成本低,最終成本高模內切模具成型周期時間較長(8.3sec/time)初期成本高,最終成本低需選用有此設備機臺3.不需選用機臺4.二次加工成本高及浪費人力無二次加工問題,可解決毛頭不處理良ConfidentialMay9‘2005Page:10六、結論1.以目前模具生產入庫的速度要求,二次加工時間過長,易造成效率不佳.2.從人力成本考量有效節省案件工時,有助於達成完工率.3.從開發費用考量每pcs可節省0.20元物件成本.成型開發ConfidentialMay9‘2005Page:11成型開發ConfidentialMay9‘2005Page:12