炼钢能源小结.doc
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炼钢厂节能降耗工作小结根据公司“节能降耗“要求,结合我厂水、电、煤气、蒸汽的实际使用情况,近期着重做了以下工作:水消耗方面:今年以来,除了一车间吨钢单耗为0.56m³,其它车间均完成考核指标。九月份一车间水耗达到0.60m³/t钢,主要原因是污泥间污水池和压滤机排水系统改造,污水系统水外排较多,加上压滤机效果差,喷淋水使用补充量偏大。随着改造的结束,污水处理系统逐步正常运转,基本控制了水的补充量,同时车间加强管理,不允许有水外排现象,目前只有一台自吸泵将浊环水外供三炼铁使用(水量约480m³/天)。预计10月份通过严格管理,不断提高操作水平和设备性能,基本能够完成公司考核指标。考虑到一车间连铸反冲洗效果差,准备将氮气管路恢复使用(原工程设计安装未投入使用),也能大量降低二冷水消耗,并能减少污水处理量。电能消耗方面:我厂积极执行公司“节能减排”的有关规定,提交了空调延期使用报告,严格控制照明灯的开、关时间,基本消除了与工作无关的长明灯,并纳入了日常检查制度,确保实施效果。本月5日已经完成三车间3#风机变频器节能改造,从运转情况来看,已初步达到了效果,较改造前吨钢降低了0.55kw.h,但是离技术协议和同行业水平仍有差距,因此抓紧后期的设备配套整改和岗位操作的摸索。二车间2#机的改造在本月2#炉役大修将同时进行,目前备件材料均已到位。煤气回收及消耗方面:成立了以张厂长为首的能源管理领导小组,制订了炼钢厂煤气回收和使用管理规定,分解了各车间煤气回收指标,将责任落实到工段、班组。执行了公司煤气回收含量指标调整,完成了每班煤气回收的时间和回收量统计,确保每天上报公司领导,未达到回收时间的必须有分析报告,到目前为止均完成公司下达的考核指标110m³/t钢。具体工作落实情况:关于一车间混铁炉停用,已与公司领导协商,继续保留使用;一车间降罩冶炼,因降罩困难,需进行改造后才能实施,暂时难于实现;关于钢包倒扣烘烤,已与技术处共同考察,协商具体实施方案;长水口烘烤改进,目前临时控制调整煤气流量使用,已于专业厂家取得联系,近期厂家会提供方案;规定了现场烤包器的包盖离包檐高度等。蒸汽回收方面:根据公司发电要求,我厂二、三车间的汽包和蓄热器的压力由原来的1.1mpa提高到现在的1.2mpa,一车间达到1.3mpa,外送压力达到0.8-1.0mpa,目前电能公司蒸汽日发电量已达到约8300kwh。因二车间2#炉接近炉役大修,汽化设备老化,受热管容易受压破裂,导致部分蒸汽放散。10月底的炉役大修将同时处理汽化烟道、部分阀门及附件,届时将杜绝蒸汽浪费现象。炼钢厂在今后的能源管理工作中,将发动全体员工的积极性,加强内部管理,查找自身存在的问题,并及时整改。重点抓好动能管线的跑冒滴漏、长明灯和设备无用运转的管理,努力使“节能降耗”效果最大化。炼钢厂2011、10、17