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会计学产品型号、名称及代表(dàibiǎo)意义采煤机主要(zhǔyào)组成总体(zǒngtǐ)简介MG200/456-WD型电牵引采煤机,采用多电机驱动(qūdònɡ)、横向布置的一种成熟的电牵引采煤机,总装机功率为:456kW,供电电压:1140V,截割功率:2×(2x100)kW,牵引功率:2×25kW,调高电机:5.5kW,采用非机载“一拖二”交流变频调速、销轨式牵引。MG160/375-WD型电牵引采煤机,采用多电机驱动(qūdònɡ)、横向布置的一种成熟的电牵引采煤机,总装机功率为:375kW,供电电压:1140V,截割功率:2×160kW,牵引功率:2×25kW,调高电机:5.5kW,采用非机载“一拖二”交流变频调速、销轨式牵引。MG300/700-WD型电牵引采煤机,采用多电机驱动、横向布置的一种成熟(chéngshú)的电牵引采煤机,总装机功率为:700kW,供电电压:1140V,截割功率:2×300kW,牵引功率:2×40kW,调高电机:20kW,采用机载“一拖一”交流变频调速、销轨式牵引采煤机主要参数930煤机456煤机375煤机MG400/930-WD型采煤机连接(liánjiē)部支撑(zhīchēng)与部件连接支撑与部件(bùjiàn)连接摇臂与机身采用两个圆柱(yuánzhù)销铰接,摇臂单耳,机身双耳;固定采用锥套结构,装拆方便;截割部截割部截割部截割部截割部截割部截割部截割部930摇臂机构(jīgòu)摇臂案例分析案例一:某375煤机右行星头频繁损坏现象(xiànxiàng):某矿在右行星头更换后频繁损坏,但左行星头工作情况良好。原因:(1)安装错误;(2)连接滚筒与摇臂的螺栓松动,滚筒连同连接套脱出。处理办法:现场指导安装,说明摇臂使用过程中需要注意的问题。案例二:某456煤机摇臂漏油现象(xiànxiàng):(1)摇臂上装电机处的壳体下,有油流出;(2)摇臂采空侧面上的透气塞处有油渗出。原因:(1)一轴处骨架油封损坏;(2)摇臂运转,油温升高,透气塞处有油渗出属于正常现象(xiànxiàng)。处理办法:更换骨架油封,注意装配过程中勿伤油封唇口。案例三:某矿456煤机摇臂一轴处轴承损坏现象:轴承外圈与滚子磨损严重,且有变形,外圈内边发蓝原因:轴承游隙调整不合适,轴承端盖压紧轴承外圈,进而(jìnér)外圈压紧滚子与内圈,造成轴承烧坏。处理办法:装配时,应注意轴承与端盖保留一定的轴向游隙,防止由于轴系受热膨胀,将整个轴系压死。牵引(qiānyǐn)行走部行走机构行走机构行走机构行走机构行走机构行走机构牵引(qiānyǐn)机构内部示意图456牵引(qiānyǐn)传动箱375牵引(qiānyǐn)传动箱牵引部案例分析案例一:456煤机牵引过载现象:煤机在行进到58架时,牵引电流过大,采煤机反向牵引原因:(1)牵引速度过低(1.1m/min过低),采煤机的牵引能力没有充分发挥出来。(2)58架处,相邻两节销排垂直弯曲角度过大,导致到此处时,导向滑靴与销排摩擦,产生冲击载荷。处理(chǔlǐ)办法:(1)适当加大采煤机在此处的牵引速度,靠采煤机的行走惯性冲上去。(2)改善销排的安装状态。案例二:456煤机行走轮频繁损坏现象:某矿行走轮几乎一周损坏一个,导向滑靴磨损严重原因:查看电气系统牵引电流记忆卡,发现存在严重的冲击电流,确定存在冲击载荷,下井查看发现某处固定销排的销子丢失,导致(dǎozhì)销排严重错位,采煤机行进到此处,销排与导向滑靴产生严重的冲击和摩擦。处理办法:建议更换销排。液压调高部液压系统(xìtǒng)930液压调高系统(xìtǒng)456液压调高系统(xìtǒng)375液压调高系统(xìtǒng)液压系统故障分析1、摇臂不能调高(1)调高泵损坏;(2)系统主管路损坏漏油;(3)安全阀失灵,压力达不到规定压力值;(4)油缸泄露严重或内部咬死;(5)电机损坏。2、摇臂调高速度下降(xiàjiàng)(1)系统中存在泄露,如油缸内部窜油,接头或管路漏油;(2)调高泵容积效率下降(xiàjiàng),排出油量减少;(3)安全阀性能不好,不打开也有较大泄露。3、摇臂锁不住,有下沉现象(1)液力锁阀芯有泄露;(2)油缸活塞内部窜油。液压调高案例分析案例一:375煤机左摇臂调高系统不能正常工作现象:液压系统手动操作,调高正常;但一旦(yīdàn)使用端头站或遥控器进行调高,摇臂要么只升不降,要么只将不升。原因:控制调高电磁阀线路上的某电气元件损坏,导致调高电磁阀吸合磁铁后不松开。处理办法:更换相应电气元件。案例二:930煤机左摇臂调高系统不能正