40平方米马蹄焰玻璃窑炉的冷修.pdf
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1卷第4期光电技术ELECTRO—OPTICSTECHNOLOGY4O平方米马蹄焰玻璃窑炉的冷修孙庆忠南京华利佳电工照明有限公司210028摘要本文简要介绍玻璃窑炉的基本知识,重点介绍了我公司窑炉冷修的一些情况,以及在冷修过程中所做的部分改进及改进后的节能效果。关键词玻璃熔制窑炉冷修1概述量的40%一30%。我厂池炉熔化池面积4O平方米左右,工作池面积为9平方米左右。出料量为每玻璃熔制是玻璃生产的最重要的环节。按照玻璃料方混合均匀的配合料,经高温加热形成天42吨左右。有南北两条通道,每条通道有一条玻璃液的过程,叫做玻璃的熔制。熔制过程的目中速拉管线。用来生产直管荧光灯玻璃管,每天的是要获得均匀、透明、纯净,并适合于成形的生产T8玻璃管约20万支左右。此窑炉始建于玻璃液。熔制速度和熔制的合理性对产品的质2000年。由北京欧亚窑炉公司设计,最初是按照量、产量和成本影响很大。玻璃熔制是在玻璃熔用液化石油气作为燃料的。后来由于液化石油气窑内实现的。所以有关玻璃熔窑的设计、施工和大幅涨价,而重油价格相对低廉。于2002年左右操作等方面的因素(如窑结构尺寸、窑砌筑材增加了一套重油燃烧系统。既可以用重油作燃料、窑热工制度、燃料质量和加料方法等)都直料,又可以用液化石油气作燃料。从增加了重油接影响着玻璃熔制过程。按照熔制玻璃所用的容燃烧系统后,一直以重油为燃料。其结构示意图器构造,玻璃熔窑分为池窑和坩埚窑两大类。玻如下:璃池窑是最普遍的一种玻璃熔窑。由于配合料在这种窑的槽形池内被熔化成玻璃液,故名池窑。玻璃池窑按使用时热源可分为:火焰窑、电热窑、火焰一电热窑。按烟气余热设备分为:换热式窑、蓄热式窑。按窑内火焰流动方向分为:横焰窑、马蹄焰窑、纵焰窑。按制造产品分为:平板玻璃窑、日用玻璃窑。其中日用玻璃窑主要用于制造瓶罐、器皿、化学仪器、医用、电真空及其他工业玻璃。熔化部和冷却部(或成形部)的玻璃液作深层分隔为其结构特征。我厂为电真空玻璃制造企业,所用的玻璃窑为蓄热式燃油马蹄图1我公司40平方米马蹄焰玻璃窑炉结构图焰池窑,用流液洞(熔化部和冷却部之间的玻璃此窑炉使用至2005年底,由于流液洞发生挤液流动的通道)作为熔化部和冷却部的分隔设料,加上蓄热室中换热器损坏严重。燃料消耗量备。熔化池和工作池的火焰空间全分隔。工作池大幅增加,玻璃熔制质量差。产量只有正常的用‘液化气或天然气进行加热。蓄热室池炉的热回30%左右。继续坚持生产已毫无意义。而且要冒收装置为蓄热室。这是目前应用最为广泛的一种很大的安全风险。在此情况F,公司决定放料冷池炉。它有如下两条优点:第一,结构简单、坚修。冷修就是将窑炉温度降到常温状态下,将窑固、具有很好的气密性。这就为采用大型热回收炉损坏的部位拆除并重新砌筑。原因通常有以下装簧创造了有利条件。第二,传热效率高、热损几方面:失小。目前大型蓄热室池炉中蓄热室可回收总热30光电技术第51卷第4期l、与玻璃液接触部位损坏严重,有漏料的的面积或增加蓄热室的总体高度。这样会导致工危险。程的工作量大大增加,而且冷修的费用会增加很2、上部结构损坏,漏火严重,不能正常熔多。经讨论,一致认为:维持现有的换热器尺寸化玻璃。不变。3、蓄热室堵塞严重,能耗增大,熔化能力降低,成本显著增加。我公司的窑炉已具备上述3条中的2条,所以进行冷修是必然的。2冷修方案根据2000年~2005年此窑炉第一个周期使用情况看,窑炉的总体结构设计比较合理,使用效果也很不错。所以决定不做大的改动。考虑到窑炉各部位的损坏情况,本着节约的原则进行冷图2蓄热室用八角筒形砖尺寸修。在第一个周期使用过程中,发现还存在一些7、蓄热室炉条碹及找平碹及完好的蓄热室不足。主要有两点:首先是蓄热室中换热器的材墙体保留。损坏的蓄热室墙体及蓄热室碹顶拆质问题。窑炉在使用3年之后,发现上部换热器除、更换。发生剥落现象。导致废气和助燃空气通道不畅,8、蓄热室墙体保温层部分(墙体未拆除部进而严重影响燃烧状态。窑炉温度无法升到熔制分)保留,其余所有保温(含窑炉其他部分)全温度指标。严重影响生产的正常进行。不得不经常组织人员进入蓄热室下部清灰孔进行清理。可部拆除、更换。维持不了多久,由于上部换热器继续剥落,再次9、工作池池壁及胸墙增加保温层(第一个发生堵塞。如此恶性循环,且周期越来越短。到周期没有)。2005年停炉时上部四分之一左右的换热器几乎全10、流液洞长度减少10cM。部没有了。另一个问题是工作池中玻璃液温度偏11、烧损的钢结构更换或整形。低,工作池燃烧系统加热负担很重。直至流液洞12、烟道各处进行彻底清理。上部盖砖全部侵蚀完(停