清澜电厂“61”“614”保护误动事件分析报告.doc
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附件2:清澜电厂“6.1”“6.14”保护误动事件分析报告2012年6月1日、6月14日,清澜电厂连续发生两起厂高变非电量保护及110kV开关失灵保护误动作事件,造成发电机跳机和母线失压事件。事件发生前的运行方式:两次事件前,清澜电厂110kV升压站五个开关1101、1102、1103、1104、1105均合环运行,#2、#4发电机运行,#1厂高变TR1、#2厂高变TR2运行。二、事件经过6月1日,#1厂高变TR1压力释放保护误动作,跳开110KV开关1102、1104,#4发电机出口开关1004,厂高变TR1低压侧开关5211;1104开关跳开300ms后,1104开关失灵保护动作跳开110kV开关1103,#2发电机出口开关1002,厂高变TR2低压侧开关5212,事件引起110kVI、II母失压,#2和#4发电机跳机,减少出力30.4MW,清澜电厂全厂失压。6月14日,清澜电厂#2厂高变TR2重瓦斯保护误动作,跳开110kV开关1103、1104,#2发电机出口开关1002,厂高变TR2低压侧开关5212;1103开关跳开16分钟后,1103开关失灵保护动作跳开110KV开关1101,并闭锁1101开关重合闸。事件引起110kVII母线失压,#2发电机跳机,#4机正常减负荷解列,减少出力25.4MW。三、原因分析及暴露问题1、6月1日,#1厂高变TR1压力释放保护误动作原因为#1厂高变TR1压力释放保护装置的微动开关有老化现象,在压力释放装置没有动作的情况下,测量其常开点阻值只有760欧姆。正是由于其常开点阻值降低导致#1厂用变TR1保护出口闭锁继电器86B-11误动作。2、6月14日清澜电厂#2厂高变TR2重瓦斯保护误动作原因为重瓦斯保护控制模块误动,在重瓦斯继电器未动作的情况下控制模块动作输出跳闸和报警信号,造成#2厂用变TR2保护出口闭锁继电器86B-12误动作。3、6月1日和6月14日清澜电厂非电量保护误动后,1104及1103开关跳开后,在一次无电流的情况下,开关失灵保护误动原因一是清澜电厂SEL-2BFR型失灵保护装置采样零漂存在严重问题,远远大于标称值±0.025,最高可达0.66,同时清澜电厂失灵启动回路设计不满足南网反措要求,发变组保护的电气量和非电气量保护共出口,跳闸均启动失灵,且启动失灵信号自保持无法返回,导致失灵保护只要有开入,就可能误动作,这是“6.1”和“6.14”两次事件中110kV失灵保护误动的主要原因。自保持继电器非电量保护电气量保护4、清澜电厂保护定检项目不全,在2011年开展的失灵保护定检工作中未检测失灵保护测量精度及零漂,未能及时发现设备可能存在的隐患。事件后检查发现清澜电厂全部5台开关失灵保护均存在相同的缺陷。5、清澜电厂使用的所有SEL公司进口保护装置为1994年左右生产,已超过南方电网公司规定的继电保护设备服役年限。6、失灵保护时间定值0.1s偏小,失灵保护的定值管理工作存在真空等。四、整改措施:1、全部退出零漂问题严重的5台110kV开关失灵保护装置,失灵保护停用,待购买新的失灵保护装置安装、调试合格后再投入失灵保护。2、清澜电厂要结合技改项目,对厂用变压器非电量启动失灵保护回路进行改造,取消非电量启动失灵功能。3、清澜电厂要立即将厂用变压器的压力释放保护出口由投跳闸改为投信号。该项工作已经完成。4、清澜电厂要争取下半年完成2台110kV主变和3台线路保护装置更换工作。5、清澜电厂制定隐患排查和整改方案,并且制定隐患排查和整改时间表。6、要求美国SEL公司对失灵保护装置做进一步检测(问题装置寄回SEL公司),拿出详尽报告。确保今后不再出现同样问题。7、清澜电厂110kV主变和线路保护装置经抽检,性能动作良好,可以继续使用;继续使用的设备必须采取特巡特维措施,尽快对其进行一次检测,并且在改造以前每半年检测一次。8、今后保护装置预试定检项目一定要按照要求,做到完整、规范。附件:清澜电厂运行主接线图