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滚轮式侧规间接递纸下摆式递纸机构[案例1]某印刷厂用四色胶印印制一批《人体艺术欣赏》画册。承印机器为进口四色胶印机,采用的纸张为128g/㎡双面铜版纸。当操作者完成准备工作,正式开印后不到500张时,发现原光滑细嫩的人体肌肤出现了许多大小不同的斑点,此时,立即停机。机长怀疑是色序不当,后将色序改变再进行印刷,但仍出现位置不同的斑点。[案例分析]对纸张进行光照结果,发现纸张尘埃度过高,再由于四色机印刷后形成了特有的湿式掉粉现象,于是产生了上述故障。处理方法:将纸掉换。[专家提示]类似这样的例子,实际工作中相当多,有些纸张由于纸质问题不适宜于印刷高档彩色活件的,决不要凑合。[案例2]某厂用四色胶印机加工一批250g/㎡彩盒。从现场印刷品来看,四色皆有浮脏,且黑色脏点最多,停机用洁版剂擦洗印版后消失,但再开机又出现浮脏。[案例分析]能认为是纸张问题吗?虽然四色皆有浮脏,但程度不等,所以不能断定是纸张问题,那么应如何检查呢?(1)检查油墨的粘度、拉丝性、输墨量。(2)检查水辊、墨辊压力。(3)检查水墨平衡是否达最佳状态(观察版面水分是否过大)。[案例3]某厂胶凹联印一批香烟的条盒,底色为红色,其中汉语拼音为缕空字,为了压痕后缕空字醒目,字内最后套印白色油墨,操作者在印红色时,版面整体产生浮脏使缕空的白字泛红色,最后使该批活件三分一报废。[专家提示]:类似这样的例子严格来说是不应该发生的,这主要是由于操作者对质量意识不强,认为红版有点浮脏无所谓,白油墨能盖住,可是结果证明判断失误。(4)检查水箱各参数是否正常,包括温度、酒精浓度、导电率值、pH值等。(5)清洁水箱及更换润湿液。按照以上程序认真检查,然后得出结论。浮脏往往是造成印刷品的大批量作废,这种质量事故,在包装印刷中时有发生,操作者必须引起注意。案例4]某厂J2105型机印刷中学课本,彩色插页。采用128g/㎡铜版纸印刷,正式开印后不久,便发现偶尔靠外出现褶子,用靠外侧规定位后经仔细观察,断定纸张在侧规拉球拉纸时,纸角与输纸牙台缺口相碰撞,致使褶子出现。处理方法:侧规适当位移,避开缺口。[案例5]某厂用四色胶印机印刷某企业广告宣传册,发现后半部印有人物肖像的地方出现圆弧形褶子(并不是每张都有)。[案例分析]按照常规的处理方法就是要查叼纸牙叼力大小,但在本例中,叼纸牙叼力良好,后来发现出现褶子的部位黑色密度较大,尤其是红墨密度过大,致使此处剥离力加大,叼纸牙稍有不合适就会出现上述故障。处理方法:重新制版,将人物肖像放在叼口或纸张前半部,故障消失。九.甩角甩角是指经印刷后的纸张拖梢部分一边出现套合不准的现象。近年来,大多数甩角故障多发生在多色胶印。其主要原因是:(1)前规不在一平行直线上,致使纸张到达前规后,一边叼纸少;(2)纸张厚度差异较大;(3)各色组压力呈递增趋势;(4)橡皮布滚筒包衬不平;[案例6]某厂用四色对开胶印机印刷地图册,采用80g/㎡胶版纸印刷,在拖梢处常发现有些红、蓝套不上,尤其是某些特殊符号,例如象有些城市符号为蓝圈套红。这种现象大多发生在印刷幅面的后半部。[案例分析]上例是明显的甩角现象,造成这种现象的主要原因是印刷压力递减不够,所以要重新测定印刷压力并进行调整。另外,还与纸张的紧度以及此处叼纸牙的松紧有关。[案例7]某厂在调试CP2000-CD102机过程中,在各项指标检测合格后,进行彩色印刷测试,分别在黑、青、品红、黄版50%平网的不同位置加入人物画像。测试结果表明,128g/㎡以上的铜版纸及纸板均正常,而对较簿的80g/㎡铜版纸进行测试时,印刷品右下角处发生了"甩角"现象,且角规套印不准。[案例分析]此类"甩角"故障,一般来说与输纸印版各色组压力及橡皮布包衬无关。可能与叼牙有关,但检查叼牙时,叼牙叼力正常,再观察双倍径压印滚筒叼牙,当叼住纸张时,右下角约4mm长范围内叼牙没叼住纸张,合压时纸张轻微变形,导致"甩角"。[案例8]某厂J2108型机用128g/㎡的双面铜版纸印刷彩色活件,印刷时无任何异常现象,后来改用80g/㎡单面铜版纸印刷同样的图文,发现文字发毛,网点发虚,另外,橡皮布表面有堆墨现象,后来经分析是橡皮布滚筒包衬不足造成的。[专家提示]橡皮布包衬不足往往是产生堆墨的主要因素。这是由于油墨因包衬不足不能很好地转移,致使在橡皮布滚筒上越积越厚,形成堆墨,所以,必须相应的加大橡皮布包衬厚度。由此可知,堆墨故障未必都是由纸质不好引起的。