脱硫系统操作法.doc
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脱硫系统操作法有关概念的解释4.1贫液:新鲜或再生后的DEA溶液;富液:吸收酸性气后的DEA深液;4.2酸值:中和1克油样所需的KOH的毫克数定为酸值,㎎KOH/g油;4.3酸度:中和100ml油样所需KOH的毫克数定为酸度,㎎KOH/100ml4.4酸气负荷:每摩尔DEA溶液吸收酸性气的mol数。5、二催化脱硫系统的质量要求净化干气中H2S<20㎎/m3(13ppmv)净化液化气中总硫≯343㎎/m3二、正常操作法1、脱后干气中H2S含量的控制影响因素处理方法1)溶剂循环量变化,循环量小,溶剂负荷大,H2S含量上升;2)溶剂浓度低,H2S含量上升;3)溶剂再生效果差,H2S量上升(当贫液H2S含量>2㎎/l)4)原料量增大;5)原料中H2S量上升6)贫液冷后温度不合格;1)增加溶剂循环量;2)查找原因,相应处理,并向系统补加新鲜溶剂;3)查找原因,进行处理;4)查找原因,及时通知前部岗位,并在气压机出口允许的情况下,适当提高塔402压力5)适当提高溶剂循环量,并可适当增大溶剂的浓度(≯25%即可)并通知稳定岗位,加强水洗;6)视冷后温度高低调节冷402/1.2的循环量,将冷后温度严格控制在40~50℃2、塔401界面控制正常情况下,塔401界面是由设在塔顶部的液位计自动调节出塔溶剂量来控制的。影响因素调节方法1)进料量变化过大或过小;2)贫液进塔量的变化;3)液化气出装置压力变化;4)界面控制失灵;1)通知前部岗位,调节量要稳定;2)检查调节仪表是否失灵并根据界面情况调节贫液流量;3)控制好液化气出装置压力,若憋压应及时联系罐区;4)联系仪表处理,并在现场认真监视,防止塔空;3、塔402液面控制影响因素调节方法1)控制仪表失灵;2)贫液量变化过大;1)联系仪表修理,并在现场监视,防止塔空;2)液控表来不及调节,调节贫液量;4、塔401压力,402压力控制影响因素调节方法1)调节仪表失灵;2)进料量增加,造成憋压;1)联系仪表修理,并通过现场表用付线控制;2)尽量投自控,保证压力平稳;若手动调节,及时开大压控阀5、塔403压力的控制(酸性气压力)影响因素调节方法1)自控系统失灵;2)酸性气管网压力增高;3)酸性气后冷器冷401冷后效果差;1)联系仪表修理,改付线控制;2)联系瓦斯班泄压(若是去硫磺则联系硫磺查找原因,必要时向火炬泄压);3)调节上水量,控制冷后温度≯45℃6、贫液中H2S含量控制影响因素调节方法1)塔403底温度低,H2S解析差;2)塔底液位太低,溶剂停留时间短;3)再生塔顶压力太高,H2S含量上升;4)酸性气管线憋压;1)适当提高塔底重沸器温度;2)保证塔底液面为50%左右;3)找出原因,适当调节,维持再生塔顶压力为0.18MPa左右4)联系向硫磺泄压(或自行向火炬泄压);7、换402温度控制影响因素调节方法1)蒸汽压力过低,造成温度低;2)溶剂循环量的变化;3)蒸汽疏水器坏;4)仪表失灵;1)联系总调调节压力;2)视情况,增减蒸汽;3)改疏水器付线调节,联系修理;4)改付线操作,联系处理;8、闪蒸罐压力控制(R409)影响因素调节方法1)仪表失灵;2)前部吸收塔空,烃类串入压力上升;3)闪蒸罐进料温度低;1)联系处理;2)检查空塔部位,关闭溶剂压出阀,待液位恢复正常调节;3)查找塔403底温低原因,提塔底温度,保证富液换后温度;闪蒸罐的压力控制,即保证酸性气中不带烃,又要保证让溶剂靠自压进入塔403,开工初期要向罐内充压。9、闪蒸罐液位控制影响因素调节方法1)压力过低,液面上升;2)富液量受塔底液位影响进罐量过少;3)液控表失灵;1)关小压控阀,将压力控制至正常值;2)调节液位,减少波动。(尤其是塔401液化气量要平稳);3)调校仪表;三、操作失常处理1、塔401、402憋压原因处理1)干气量过大,造成产耗不平衡;2)仪表失灵,调节阀卡;1)联系反应岗位调节操作,联系稳定岗位加强吸收操作,紧急情况联系放空泄压;2)联系仪表处理或付线控制;2、干气系统大量带溶剂原因处理1)干气量大,气速过快,夹带严重;2)容405下液管堵;3)设备故障;1)允许情况下,适当提高压力;2)首先从排凝阀排出R405的胺液,切断干气进、出塔阀,从容405下管排凝给气向两边吹扫,视堵的情况,按胶带至容4013)切除后处理;3、液化气大量带溶剂原因处理1)液化气进料量,调节过猛;2)界控失灵,仪表显示液面低,现场实际界面太高3)容403脱液不及时;1)联系稳定调稳进料量;2)联系仪表处理,将液化气及溶剂切除,处理后投塔;3)要求液化气脱液罐界面在容403主罐10%以下,依夹带情况,决定每班脱液次数(带液多时,加强脱液)4、塔403压力突然升高原因处理1)塔401、402液面空,有干气及液化气串入富液系统,进入塔403;2)