安钢减少中厚板带出品的实践_宽厚板_2009TR.pdf
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第15卷第4期宽厚板Vol_15.No.42009年8月WIDEANDHEAVYPLAIEAugust2009‘11·安钢减少中厚板带出品的实践王景胡玉法程永固赵朝晖(安阳钢铁股份有限公司)摘要安钢2800mm中板机组为了提高中板产品轧制命中率,通过分析生产中各个环节存在的问题,进行工艺完善,加大钢板可生产的长度范围,细化管理,降低“一定一乱”的生产计划比例,减少轧制缺陷改判,减少带出品,最终强化了产销衔接,极大地提高了品种结构创效能力。关键词轧制命中率带出品工艺完善细化管理PracticeonReducingtheOutputofUnscheduledMediumPlateinAngangWangJing,HuYafa,ChengYongguandZhaoZhaohui(AnyangIronandSteelCo.Ltd)AbstractInordertoimprovethehitratioofmediumplaterollingonthe2800mmmediumplatemilltrainsatAngang,theexigtingproblemsineveryaspectofproductionareanalyzed,theprocessisimproved,thelengthrangeofthesteelplatetobeproducedisextended,detailedmanagementisimplemented,thepercentageofuncontrolledpro-ductionscheduleisreduced,thechangingoftherollingimperfectionjudgmentisavoided,theoutputofunscheduledproductisreduced.Thusthelinkagebetweenproductionandsalesayefinallyenhanced,thecapabilitytocreateeco—nomicbenefitfromtheproductmixissignificantlyimproved.KeywordsHitratioofrolling,Outputofunschedtdedsteelplate,Processimprovement,Detailedmanagement0前言为此,安钢针对2800mm机组工艺现状,加带出品即生产订单产品时,由于工艺局限、生强设备管理维护,增强设备保障能力,进行工艺完产管理等原因被迫带出的不能满足订单要求的产善,细化管理,加强生产过程控制,进行“减少带品。带出品的产生,降低了轧制命中率及合同兑出品攻关”,最终实现“相同投人、最大产出、效益现率,带来的经济损失主要表现在两个方面,一是最大化”的生产目标。不能满足订单要求,带来定轧费损失;二是钢种降1带出品产生的原因及分析级改判的价位差异,带来品种创效损失。通过深入调查、统计分析,确定带出品产生的2007年以前,安钢2800into机组的带出品主要原因如下:比例在35%以上,带出品偏高,影响了合同兑现能力和品种创效能力。其主要原因在于:中板机(1)受加热炉滑道宽度和冷床宽度等工艺和组“一定一乱”投料比例偏高、现场缺陷改判、性供坯局限,部分订单组织单倍尺生产无相应小重能不合改判、订单多轧、销售改判等。其中性能改量的坯料,组织双倍尺生产无相应大重量的坯料,判中,船板断口不合是主要原因2008年,安钢为完成订单交付,生产计划不得不安排“一定一2800rflm机组集中精力抓品种质量,强化产销衔乱”,乱尺造成带出品比例达到带出品总量的接,努力增加结构效益,严格按合同订单组织生75%。.产,以船板、桥梁板、容器板、优质低合金板四大系(2)生产过程中,由于炼责、轧责现场质量缺列为主导产品,大力降废减损,降低带出品,提高陷,被迫降级改判,产生带出品,比例达到带出品轧制命中率,提高合同兑现率。总量的1O%。·12·宽厚板第l5卷(3)由于性能不合,高强船板断口不合,厚规摸索出了最佳上冷床的过钢方式,制定了分段剪格钢板延伸不合,造成钢板改判,产生带出品,比技术操作规程,在最大限度满足分段钢板剪切质例达到带出品总量的10%。量的前提下,确保分段工序的顺行。(4)为了及时完成订单交付,投料时考虑后2.2进行技术改进,提高设备的质量保证能力期改判,按定尺要求的定轧产品有意多轧,入库后2.2.1调整除鳞设备工艺参数,减少麻点缺陷最终销售改判占总带出品的5%左右。除鳞机喷嘴高度下调10mm,同时将精除鳞带出品比例较高的原因,主要是“一定一乱”延时增加到4s,麻