某高速公路二期工程现浇砼薄壁管桩质量控制QC成果学习教案.pptx
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-13 格式:PPTX 页数:26 大小:204KB 金币:10 举报 版权申诉
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会计学二、QC小组(xiǎozǔ)概况三、小组(xiǎozǔ)成员简介***高速公路(ɡāosùɡōnɡlù)二期工程QC小组成员表五、选题(xuǎntí)理由六、现状(xiànzhuàng)调查将不合格的2根试验桩开挖4m深,对桩身进行了外观察看、倾斜度和壁厚测量。桩身质量、砼蜂窝及其他项三个项目检测,按照每2m桩长为一检查单元(其中(qízhōng)桩身质量共检查16处,砼蜂窝共检查4处,其他项目共检查16处),桩身倾斜度检查开挖部分桩身共2个方向,壁厚检查开挖部分桩顶、桩底两个部位,每个部位检查3点。整个过程由杨俊峰和昌禄宝负责全程监控和检查,通过对2根不合格试验桩的施工和检测得出下检查表:制表(zhìbiǎo)人:***制表(zhìbiǎo)日期:2005年4月13日通过以上的检查表,得出(déchū)统计表如下:砼薄壁管桩桩身质量检查统计表根据上表(shànɡbiǎo)中的统计数据绘制出排列图:从上面的统计表和排列图中可以看出,影响现浇砼薄壁管桩桩身质量(zhìliàng)的主要桩身砼离析。六、目标设定1、小组目标通过掌握现浇砼薄壁管桩施工技术,有效控制桩身质量,满足设计文件及有关规范要求,从试验桩结果可以看出,桩身综合质量评定合格率为66.7%,通过充分研究(yánjiū)分析,并根据江苏省工程建设推荐性技术规范«现浇混凝土薄壁管桩技术规程»(苏JG/T017-2004)中的有关要求,每检验批桩身综合质量评定合格率定为90%以上。2、实现目标值的可行性分析(1)公司及经理部领导的高度重视。(2)现浇砼薄壁管桩在江苏省已成功施工,我们小组参考并借鉴了其成熟的施工经验。(3)全体施工人员及管理人员有干好质量的信心。根据以上的分析,我们小组所设定的目标值是可以实现的。七、原因(yuányīn)分析我们QC小组对因果图中的10个末端因素进行了调查分析(fēnxī),对以上末端因素逐条进行了要因确认:确认一:人员责任心不强试验桩施工前,召开了所有施工人员参加的专题会议,反复强调了试验桩施工的重要性,从思想上大家表示都非常重视,能够以高度的责任心对待试验桩的施工。结论:非要因确认二:作业人员操作不熟练机械操作工都经过了专业技能培训,并均持证上岗,都有2年以上相关施工经验,而且施工前均接受过质量、安全、职业健康等相关内容的交底,因而作业人员操作技能能够满足施工的要求。结论:非要因确认三:拔管速度过快振动拔管速度有着严格的要求,要求每分钟拔管为1.2m,控制动力提升的电压和电流值,只能通过表盘显示,并且都是手工来控制,由于在实际(shíjì)施工中,保证了沉管经过粘性土层时的电压和电流值,对于沉管经过一般土层的电压和电流值,不能及时进行参数的调整,导致拔管速度过快,使砼不能得到充分地振捣,直接影响了桩身砼的质量。结论:要因确认四:砼提升下料不连续砼的灌注是用料斗通过滑轮提升,从沉管顶部的下料口进行下料灌注,所有砼下料不能够连续进行,但砼的初凝均在3~4个小时,而一根桩砼灌注在30分钟左右完成,振动上部砼时,对下部已灌砼的影响很小。结论:非要因确认五:砼中碎石粉尘太多碎石采购的是合格厂家(chǎnɡjiā)的产品,采购前已试验检测合格,碎石运到工地后,也经过检测合格,通过现场检查,碎石粉尘较少,并且在使用前已用高压水枪冲洗过,完全达到设计的要求。结论:非要因确认六:拔管前未开启振动锤拔管前开启振动锤,目的是使桩身底部的砼得到充分的振捣,并能够为提升沉管获取预动力,由于振动锤的振动力很大,整个沉管范围均能振捣,所以虽然拔管前未开启振动锤,对砼质量影响较小。结论:非要因确认七:砼的充盈系数低通过与设计单位沟通后,造成砼充盈系数低的原因(yuányīn)是土层中粘性土较多,抵抗沉管振动破坏能力较强,砼的损失也小,但只要满足桩身截面尺寸,对桩身砼质量影响较小。结论:非要因确认八:搅拌后砼不均匀经过对搅拌机械的详细检查,发现计量设备已经老化,时间控制设施不稳定,而操作人员往往为了加快(jiākuài)施工进度,从而导致砼搅拌时间不够,搅拌后的砼也不均匀,胶凝材料和粗骨料分离,容易产生离析现象。结论:要因确认九:施工现场风砂大北方气候风沙较大,但现场施工人员均已配备了防护设施,风沙对施工的影响完全能够克服。结论:非要因确认十:砼塌落度过大经过现场调查,由于沉管的壁腔只有10cm,砼的下料有一定的难度,为了防止砼堵塞沉管壁腔(通过升降沉管可以解决),增加砼的和易性,造成砼的塌落度过大,直接导致砼离析的发生。结论:要因小组成员在对10个末端因素进行详细分析以后,最后确定影响现浇砼薄壁管桩桩身质量的主要原因有以下(yǐxià)3个方面:(1)拔管速度过快;(2)搅拌后的砼不均匀;