分析装置流程中的可能异常事故.ppt
上传人:天马****23 上传时间:2024-09-11 格式:PPT 页数:18 大小:2MB 金币:10 举报 版权申诉
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蒸发装置运行中异常现象及处理方法在《传质与分离》学习领域课程中,已进行“蒸发”内容学习。图1蒸发装置的组成蒸发实训装置流程,如图1所示。进料泵P101把原料液从储罐V101经电加热预热器预热后送入升膜蒸发器R101,加热蒸汽从蒸汽分配器进入蒸发器间接加热溶液,二次蒸汽夹带浓缩的物料一同进入气液分离器V102在分离器中液体从底部进入产出液罐V103,二次蒸汽从顶部进入冷凝器被冷凝后进入冷凝液储罐V104。分析装置流程中的可能异常事故分析装置流程中的可能异常事故二、突然停电1.现象液体泵不运转,没有声向,仪表灯全熄灭。2.分析事故原因(1)公用工程是否正常供电;(2)电器故障。3.事故处理方法进行全部停车处理,至供电正常时再开车。三、突然停蒸汽1.现象塔段温度突然下降。2.分析事故原因(1)蒸汽阀门关闭;(2)无蒸汽供给。3.事故处理方法停加料,检查蒸汽供给,直到蒸汽供给正常时再进料。四、蒸发速度太低1.现象蒸发器没有气泡产生,TIC03显示温度下降,出口电导率(CI02)偏小和LI03的液位不升高。2.分析事故原因(1)加热电压不够;(2)蒸汽流量小;3.事故处理方法(1)检查设备工作电压并调节至正常参数;(2)检查加热蒸汽流量,并设置正常参数。五、进料流量突然下降1.现象转子流量计VA104中的锥子下沉到底部没有液体流动现象。2.分析事故原因(1)流量计、阀门损坏;(2)进料泵运转不正常;(3)进料管路堵塞。3.事故处理方法停预热器电加热和蒸发器电加热,停泵,停蒸汽,进行全部停车处理,直到水供应正常时再开车。进行阀门或流量计更换、进料泵维修、管路清理。六、预热温度突然下降1.现象TIC02温度突然下降。2.分析事故原因(1)预热器供电不正常或损坏;(2)进料流量异常增大。3.事故处理方法(1)检查预热器通电是否正常,如果预热器损坏应停车更换新预热器后再开车;(2)调节进料流量至正常值。七、蒸发器加热电压突然下降1.现象蒸发器加热电压VIC01突然下降,蒸发器没有气泡产生。2.分析事故原因加热供电不正常或加热器损坏。3.事故处理方法停车检查加热器电压直至正常后开车。八、蒸发器出口电导率(CI02)偏低1.现象蒸发器出口电导率(CI02)小,产出液浓度低于工艺要求值23%。2.分析事故原因(1)塔釜加热温度不够;(2)CI02仪表显示不正常;(3)塔釜原料液加热时间过短。3.事故处理方法(1)增大加热蒸汽量或增大塔釜加热电压;(2)调节仪表参数或更换新仪表;(3)调小进出口阀门延长料液加热时间。正常操作工艺记录卡〖课堂巩固〗〖课堂小结〗〖作业布置〗谢谢!